焦化廢水水質(zhì)復(fù)雜,水體中的有機(jī)物較難降解,膜污染嚴(yán)重,造成膜分離濃水再濃縮減量化及廢水回收利用十分困難。目前,焦化廢水的處理方法主要包括芬頓氧化、催化氧化、氣浮和生物處理等,但COD去除率較低,僅為60%~70%。普通的反滲透膜分離工藝的水回收率僅為50%~60%,膜污染嚴(yán)重。因此,需要尋求一種可靠的工藝來實(shí)現(xiàn)焦化廢水膜分離濃水的再濃縮減量化,以實(shí)現(xiàn)焦化廢水處理領(lǐng)域碳達(dá)峰的目標(biāo)。
高級氧化可以高效降解有機(jī)物,例如臭氧催化氧化技術(shù)具有可去除難降解有機(jī)物、能耗低、有機(jī)礦化率高等優(yōu)點(diǎn)。因此,很多焦化廠采用高級氧化法或其組合處理方式以提高COD去除率。焦化廢水濃縮液中含有較高濃度的氯離子等無機(jī)鹽和有機(jī)物,因此需要進(jìn)一步進(jìn)行減量化處理,而碟管式反滲透膜(DTRO)抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),可以處理溶解性總固體(TDS)和COD較高的廢水,膜組件抗污染能力強(qiáng),膜通量高,濃鹽水回收率可以達(dá)到80%,目前已廣泛應(yīng)用于高鹽、高污染物含量廢水的處理。
筆者采用臭氧+電催化氧化+碟管式反滲透膜(DTRO)工藝探究焦化廢水膜分離濃水再濃縮減量化的可行性,分析臭氧+電催化氧化工藝對COD的去除能力,考察DTRO對焦化廢水膜分離濃水的回收能力、有機(jī)物去除效果、膜污堵情況及清洗周期的影響,旨在為焦化廢水的膜分離濃水再濃縮減量化工程提供參考。
1、材料和方法
1.1 進(jìn)水水質(zhì)
試驗(yàn)進(jìn)水為某焦化廠產(chǎn)生的焦化廢水膜分離后的一級反滲透濃水,TDS為17.42~19.05g/L,COD為208~255mg/L,氨氮平均濃度為191mg/L,總氮平均濃度為203mg/L,總磷平均濃度為1.58mg/L,pH平均為7.64,懸浮物平均濃度為2.2mg/L,揮發(fā)酚平均濃度為0.016mg/L,硫化物平均濃度為0.021mg/L,氰化物平均濃度為0.08mg/L,石油類平均濃度為0.35mg/L。
1.2 試驗(yàn)裝置
在臭氧+電催化氧化+DTRO工藝中,臭氧氧化單元的有效容積為500L,采用空氣源臭氧發(fā)生器。臭氧發(fā)生量為200g/h,控制臭氧氧化出水中的臭氧濃度小于0.5mg/L,經(jīng)電催化氧化處理后出水臭氧濃度低于0.1mg/L,避免臭氧對DTRO的氧化;電催化氧化單元采用鈦基復(fù)合電極,有效容積為1100L,電流為0~5000A,電壓為0~5V,陽極的析氧電位高達(dá)2.1~2.4V。高壓DTRO單元的處理能力為0.5~1.5m3/h,穩(wěn)定產(chǎn)水壓力等級為6.8MPa。臭氧+電催化氧化工藝主要實(shí)現(xiàn)對廢水中COD的去除,DTRO膜分離主要是對濃水進(jìn)行濃縮減量化,實(shí)現(xiàn)鹽分的去除。工藝流程如圖1所示。
1.3 分析項(xiàng)目及方法
采用pH及TDS在線分析儀監(jiān)測pH及鹽度;采用重鉻酸鉀法測定COD;采用納氏試劑分光光度法測定氨氮;采用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法測定總氮;采用釩鉬磷酸比色法測定總磷;采用4-氨基安替比林分光光度法測定揮發(fā)酚;采用亞甲基藍(lán)分光光度法測定硫化物;采用吡啶-鹽酸聯(lián)苯胺比色法測定氰化物;采用紅外分光光度法測定石油類。
2、結(jié)果與討論
2.1 進(jìn)水量對COD去除率的影響
圖2為不同進(jìn)水量條件下COD的變化??梢钥闯?,進(jìn)水COD平均為238mg/L,當(dāng)進(jìn)水量為0.5m3/h時,經(jīng)過臭氧氧化后,出水COD平均為102mg/L,再經(jīng)電催化氧化工藝處理后出水COD低于37mg/L,最低可以降至30mg/L。當(dāng)進(jìn)水量提升至0.8m3/h時,臭氧氧化出水COD平均達(dá)到126mg/L,再經(jīng)電催化氧化工藝處理后出水COD平均為39mg/L。當(dāng)進(jìn)水量提升為1.0m3/h時,臭氧氧化出水COD平均達(dá)到141mg/L,進(jìn)一步經(jīng)過電催化氧化后,出水COD平均為42mg/L,COD平均去除率達(dá)到82.36%。當(dāng)進(jìn)水量進(jìn)一步提高至1.2m3/h時,臭氧氧化出水COD明顯升高,平均值為183mg/L,進(jìn)一步經(jīng)過電催化氧化處理后,出水COD較之前明顯上升,平均值為97mg/L,COD平均去除率僅為58.19%??梢?,臭氧+電催化氧化工藝能夠有效實(shí)現(xiàn)膜濃縮廢水COD的去除;在特定反應(yīng)器設(shè)計(jì)條件下,最大進(jìn)水量維持在1.0m3/h較適宜,且可保證系統(tǒng)在運(yùn)行經(jīng)濟(jì)的條件下仍保持較高的COD去除率。
2.2 高壓DTRO回收濃鹽水的效果
采用高壓DTRO技術(shù)回收濃鹽水,DTRO對COD的去除效果如圖3所示。
由圖3可知,DTRO進(jìn)水COD為31~44mg/L,經(jīng)DTRO處理后,出水COD平均為12mg/L,平均去除率可達(dá)68.49%。因此,DTRO可以通過膜分離進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對廢水中COD的去除,臭氧+電催化氧化+DTRO工藝對COD的平均去除率可達(dá)到94.96%。
經(jīng)計(jì)算,進(jìn)水TDS平均為18.24g/L,DTRO的回收率一直維持在76%~84.1%之間,平均回收率達(dá)到80.5%。脫鹽率穩(wěn)定在98%以上,回收水含鹽量小于0.36g/L。普通的高壓卷式RO膜在處理焦化廢水時回收率一般小于70%。
圖4為DTRO運(yùn)行壓力與膜通量的關(guān)系。可知,隨著系統(tǒng)的長期運(yùn)行,膜的運(yùn)行壓力逐漸增加,30d后,膜的運(yùn)行壓力出現(xiàn)明顯上升的趨勢,膜通量顯著下降。這是由于濃縮液中的一些污染物附著在了膜表面,膜污堵加重,造成了膜通量下降,增加了膜的運(yùn)行壓力。普通的卷式膜在焦化廢水處理中的運(yùn)行時間較短,一般在1~2周左右,該DTRO的化學(xué)清洗周期為1個月,進(jìn)行化學(xué)清洗后膜通量恢復(fù)至正常水平。
當(dāng)進(jìn)水量為1.0m3/h時,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,水質(zhì)檢測結(jié)果見表1。經(jīng)檢測,臭氧出水、電催化氧化出水、DTRO出水的pH分別為7.66、7.74、7.70。由表1可知,臭氧+電催化氧化對COD、氨氮及揮發(fā)酚等均有明顯的去除效果,DTRO進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了污染物的分離,出水水質(zhì)優(yōu)于《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50050—2017)中的再生水用于間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
3、結(jié)論
臭氧+電催化氧化+DTRO工藝對COD的去除率達(dá)到94.96%,廢水平均回收率達(dá)到80.5%,平均脫鹽率達(dá)到98%以上,DTRO化學(xué)清洗周期不少于1個月且性能恢復(fù)好。臭氧+電催化氧化+DTRO工藝運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)能穩(wěn)定達(dá)到《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50050—2017)中的再生水用于間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),可用于焦化廢水膜分離濃水的再濃縮減量化。
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