可滲透反應(yīng)墻技術(shù)(PRB)是一種高效、節(jié)能、綠色、可持續(xù)的原位修復(fù)技術(shù),能有效治理垃圾滲濾液及污染地下水。由于固廢填埋場滲濾液性質(zhì)類似,PRB技術(shù)也可用于固廢填埋場滲濾液的原位處理。以重金屬污染土壤經(jīng)固化/穩(wěn)定化修復(fù)后安全填埋產(chǎn)生的滲濾液為研究對象,經(jīng)前期調(diào)研篩選PRB反應(yīng)介質(zhì),采用靜態(tài)批實驗、動態(tài)柱實驗評估反應(yīng)介質(zhì)的修復(fù)效果,同時通過PRB設(shè)計、施工、運行監(jiān)測等工程實踐驗證PRB技術(shù)處理滲濾液的可實施性。結(jié)果表明,選擇赤鐵礦和石灰石作為PRB反應(yīng)介質(zhì),當赤鐵礦∶石灰石=2∶1、反應(yīng)時間為12h時,對鎳、砷、銻吸附容量分別達到499.31、494.32、18.63mg·kg?1。以赤鐵礦∶石灰石=2∶1作為柱實驗填充材料時,反應(yīng)0~28d溶液中砷、銻的濃度均遠低于修復(fù)目標值,鎳的濃度在反應(yīng)0~14d內(nèi)達標、21d后濃度急劇上升穿透PRB柱。采用上述填充材料建設(shè)與滲濾液收集池一體化的連續(xù)反應(yīng)墻時,設(shè)計墻體厚度1.5m。在工程運行初期,PRB建成使用1~3月后,場內(nèi)監(jiān)測井污染物數(shù)據(jù)均達到地下水Ⅳ類標準,且下游監(jiān)測井污染物數(shù)據(jù)施工前后無變化未造成二次污染。PRB處理固廢填埋場滲濾液具備一定應(yīng)用前景。
隨著我國城市化進程加快,土壤及地下水污染問題日益突出,對人群健康、生態(tài)環(huán)境造成嚴重威脅,污染修復(fù)工作亟需大力推進。目前,針對土壤重金屬污染修復(fù)技術(shù)主要包括固定化/穩(wěn)定化技術(shù)、土壤淋洗技術(shù)、電動修復(fù)技術(shù)、植物修復(fù)技術(shù)、微生物修復(fù)技術(shù)以及聯(lián)合修復(fù)技術(shù)等。其中,固定化/穩(wěn)定化技術(shù)作為一種熱門修復(fù)技術(shù),常與安全填埋技術(shù)聯(lián)合使用,固定化/穩(wěn)定化技術(shù)修復(fù)后的重金屬污染土壤,經(jīng)鑒定為固體廢物后可進行填埋處理。由于固廢填埋滲濾液中污染物濃度高、毒性大、水量水質(zhì)波動大、暴露風險大等特點,對周邊地表水和地下水具有潛在威脅,滲濾液處理是固體廢物安全填埋的核心問題和重要保障,常見的固廢填埋滲濾液處理技術(shù)主要有生物處理技術(shù)、物理化學(xué)處理技術(shù)和土地處理技術(shù)。
可滲透性反應(yīng)墻(permeablereactivebarrier,PRB)技術(shù)是一種經(jīng)濟、簡易、高效、可持續(xù)、二次污染少的原位被動修復(fù)技術(shù)。1998年美國環(huán)保署(EPA)發(fā)行《污染修復(fù)的PRB技術(shù)》手冊定義該技術(shù)為:在地下安裝填充有活性反應(yīng)材料的墻體攔截污染羽,污染物與活性材料發(fā)生降解、吸附、沉淀、氧化還原等反應(yīng)而被去除,使污染物濃度達到環(huán)境標準值。近年來,PRB技術(shù)可用于修復(fù)有機、石油類、重金屬類污染地下水等,已成為了國內(nèi)外污染修復(fù)領(lǐng)域中的研究熱點。例如錢程等利用PRB技術(shù)修復(fù)含有多種重金屬、有機、氨氮等污染物的地下水發(fā)現(xiàn)均具有良好的去除效果;沈前等在岳陽市桃林鉛鋅礦區(qū)創(chuàng)建了地下水PRB示范基地。國內(nèi)相關(guān)研究也論證了PRB技術(shù)治理污染垃圾滲濾液的可行性和有效性。例如崔海煒等對PRB技術(shù)治理垃圾滲濾液污染地下水進行了實驗?zāi)M研究,狄軍貞等構(gòu)建三重垂直流PRB強化砂箱模型對垃圾滲濾液進行連續(xù)動態(tài)處理研究。但是,目前針對PRB技術(shù)修復(fù)固廢填埋場滲濾液的研究及工程應(yīng)用卻鮮有報道。由于固廢填埋場滲濾液性質(zhì)與污染地下水、垃圾滲濾液有一定相似性,綜合了垃圾滲濾液集中收集、污染羽小,以及污染地下水的污染類型穩(wěn)定、有機質(zhì)含量少等特質(zhì),使得PRB技術(shù)修復(fù)固廢填埋場滲濾液具備可行性、且預(yù)計修復(fù)效果良好。
本研究以固廢填埋場滲濾液為研究對象,通過PRB反應(yīng)介質(zhì)篩選,開展靜態(tài)批實驗和動態(tài)柱實驗;同時,經(jīng)PRB結(jié)構(gòu)設(shè)計、工程施工及運行監(jiān)測等工程實踐工作,擬論證PRB技術(shù)原位處理固廢填埋場滲濾液的可行性和有效性。本研究擬為PRB技術(shù)處理固廢填埋場滲濾液的研究和實踐提供參考,并拓寬PRB技術(shù)在環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。
1、材料與方法
1.1 研究對象
1)工程概況。本研究所依托場地位于我國華中地區(qū)某退役冶煉廠地塊,場地內(nèi)土壤受砷、銅、鎳、鉛、鎘、鈷、銻等重金屬污染。土壤污染深度為0~6m、方量為48884m3,要求采用固化穩(wěn)定化技術(shù)修復(fù)合格后,經(jīng)鑒定為固廢后轉(zhuǎn)運至距離場地15km的填埋場地進行阻隔填埋。場地污染土壤的pH平均值為6.44,含水率平均值16.98%,污染數(shù)據(jù)及修復(fù)合格標準詳見表1。固化穩(wěn)定化修復(fù)后土壤按《固體廢物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJT299-2007)的方法,浸出液污染物濃度要求滿足《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)中Ⅳ類標準限值。
固廢填埋場位于山坡上,原為碎石廠廢棄采場,經(jīng)礦山地質(zhì)環(huán)境修復(fù)治理后,山體坡面穩(wěn)定性較好,經(jīng)評估可作為固廢填埋場使用。依據(jù)《一般工業(yè)固廢貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)等文件要求,固廢填埋場將建設(shè)防滲系統(tǒng)、滲濾液收集和處理系統(tǒng)、雨水導(dǎo)排系統(tǒng)等,其中滲濾液處理單元將作為本研究主要研究單元。本工程填埋場結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖1所示。
圖1填埋場結(jié)構(gòu)設(shè)計示意圖
2)固廢填埋場滲濾液污染特征及負荷。根據(jù)《生活垃圾填埋場滲濾液處理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ564-2010)對本項目固廢填埋場滲濾液產(chǎn)生量進行估算,采用經(jīng)驗公式法(浸出系數(shù)法)計算,見式(1):
式中:Q為滲濾液量,m3·d?1;I為多年平均日降雨量,mm·d?1;C1為正在填埋作業(yè)單元滲出系數(shù),一般宜取0.5~0.8;A1為正在填埋作業(yè)單元面積,m2;C2為已經(jīng)中間覆蓋單元滲出系數(shù),宜取0.4~0.6C1;A2為已經(jīng)中間覆蓋單元面積,m2;C3為已經(jīng)終場覆蓋單元滲出系數(shù),一般宜取0.1~0.2;A3為已經(jīng)終場覆蓋單元面積,m2。
根據(jù)黃石市所屬國家氣象觀測站1973—2019年的逐日降水量資料,黃石市47年來年降水量的平均值為1479.778mm,日降水量I約4.054mm;本項目回填期短,預(yù)計3個月內(nèi)完成終場覆蓋且工期避開雨季并及時覆蓋,A1、A2設(shè)為0;回填面積A3約16000m2;填埋場封場采取防滲阻隔(坡度2%),并設(shè)雨水導(dǎo)排層與截洪溝減少雨水入滲,因此封場覆蓋單元的滲出系數(shù)C3取值0.05。數(shù)值代入計算見表2,得到滲濾液量估算值為3.243m3·d?1。由于回填物為固化穩(wěn)定化后的重金屬土壤,其有機質(zhì)含量、含水率皆遠低于生活垃圾,填埋場封場采取防滲阻隔(坡度2%),并設(shè)雨水導(dǎo)排層與截洪溝且為一次性回填,雨水入滲少,實際滲濾液量將遠低于估算值。
綜上所述,本研究的固廢填埋場滲濾液主要污染成分為砷、鎳、銻等重金屬污染物,經(jīng)固化/穩(wěn)定化后土壤浸出液已達到相應(yīng)標準,有機質(zhì)含量、含水率遠低于垃圾滲濾液,回填封場后滲濾液產(chǎn)生量少,污染負荷低。
滲濾液常見的處理形式包括回灌和獨立污水處理站等場內(nèi)處理以及場外處理、場內(nèi)外聯(lián)合處理形式,雖然回灌有利于系統(tǒng)循環(huán)運行但不能完全消除滲濾液及污染,獨立污水處理站的建設(shè)、設(shè)備、運行、管理費用高且動態(tài)技術(shù)改造需求大。本項目固廢填埋場地處山區(qū)離城市較遠,入場道路條件較差,周邊可接納滲濾液的污水處理廠距離較遠,滲濾液場外處理、場內(nèi)外聯(lián)合處理形式均不適用。PRB技術(shù)經(jīng)濟適用、施工簡易、綠色可持續(xù),適用于原位修復(fù)固廢填埋場滲濾液,預(yù)期修復(fù)效果良好。
1.2 反應(yīng)介質(zhì)材料
反應(yīng)介質(zhì)是決定PRB技術(shù)修復(fù)效果的關(guān)鍵因素,PRB反應(yīng)介質(zhì)材料類型篩選原則為:對污染組分具有高效的反應(yīng)活性,具備良好的滲透性、長期穩(wěn)定性和環(huán)境相容性,不產(chǎn)生二次污染,材料易大量獲得確??沙掷m(xù)性使用。
本項目固廢填埋場滲濾液中關(guān)注的污染組分為砷、銅、鎳、鉛、鎘、鈷、銻等重金屬,根據(jù)PRB反應(yīng)介質(zhì)去除重金屬原理可將材料劃分為吸附型介質(zhì)材料、氧化還原介質(zhì)材料、沉淀型介質(zhì)材料、降解型介質(zhì)材料、復(fù)合型介質(zhì)材料。表3總結(jié)了PRB反應(yīng)介質(zhì)材料的研究和應(yīng)用,重點考察對砷、鎳、銻等重金屬污染物的去除。
綜合表3所述材料,并考慮藥劑本身可能的隱患,僅考慮單一材料和2種材料組合作為備選——零價鐵、石灰石(或石灰)+鐵鹽(含鐵材料)、沸石+鐵鹽(含鐵材料);表4采用綜合指數(shù)法對以上材料和材料組合進行逐一分析,最終選擇石灰石+鐵鹽(含鐵材料)作為本項目固廢填埋場滲濾液處理的PRB反應(yīng)介質(zhì)材料。天然礦物材料具有工藝簡單、廉價易得、效果好且二次污染小等特點,該組合材料中鐵鹽(含鐵材料)采用赤鐵礦。
石灰石、赤鐵礦均為天然礦物,實驗室選取其主要成分純物質(zhì)Fe2O3、CaCO3作為實驗材料,通過靜態(tài)批實驗可驗證反應(yīng)介質(zhì)對目標污染物的去除能力。影響PRB反應(yīng)介質(zhì)活性的主要因素有材料類型、比表面積、顆粒尺寸、介質(zhì)密度和滲透系數(shù)等,材料組配直接影響滲透系數(shù)、有效孔隙度,本實驗將通過靜態(tài)批實驗確定最優(yōu)材料組配。
1.3 靜態(tài)批實驗方法
稱取1.0g試驗材料于離心管中,分別加入100mL初始質(zhì)量濃度為砷0.5mg·L?1、鎳0.5mg·L?1、銻0.05mg·L?1,pH為7.0的重金屬溶液。置于恒溫振蕩器中25℃、200r·min?1振蕩12、24h,過濾后收集濾液,測定濾液中砷、鎳、銻的質(zhì)量濃度,每個實驗組設(shè)置3個平行樣品(見表5)。通過比對各個實驗組材料對滲濾液的處理效果,以確定反應(yīng)介質(zhì)類型、組配及反應(yīng)時間。實驗室檢測方法參考《水質(zhì)65種元素的測定電感耦合等離子體質(zhì)譜法》(HJ700-2014)。
1.4 動態(tài)柱實驗方法
在反應(yīng)介質(zhì)篩選、靜態(tài)批實驗確定反應(yīng)介質(zhì)類型的基礎(chǔ)上,進行室內(nèi)PRB動態(tài)柱實驗,模擬實際固廢填埋場情況、研究篩選反應(yīng)介質(zhì)對滲濾液中重金屬的去除效果,為后續(xù)工程施工運用提供理論依據(jù)。設(shè)計定制直徑8cm、長度45cm的亞克力柱子,兩端開口連接硅膠軟管作為進水口、出水口,如圖2所示。柱內(nèi)兩端各填充厚度為10cm的0.5~1mm石英砂,中端填充厚度為25cm的20目反應(yīng)介質(zhì)(質(zhì)量約3kg),反應(yīng)介質(zhì)赤鐵礦與石灰石的質(zhì)量比為2∶1。模擬廢水質(zhì)量濃度為砷0.5mg·L?1、鎳0.5mg·L?1、銻0.05mg·L?1,pH為7.0,設(shè)定流速為0.5mL·min?1,出水穩(wěn)定后留取運行0(出水穩(wěn)定第1天)、7、14、28d的出水樣品進行檢測。
圖2PRB柱實驗裝置設(shè)計圖
1.5 反應(yīng)墻結(jié)構(gòu)形式
PRB技術(shù)在實際應(yīng)用時,關(guān)鍵在于反應(yīng)介質(zhì)、墻體形式等參數(shù)設(shè)計,PRB墻體結(jié)構(gòu)形式常見的有連續(xù)反應(yīng)墻式和漏斗-導(dǎo)水門式,其中連續(xù)反應(yīng)墻式干擾小、結(jié)構(gòu)簡單、易于設(shè)計但不適用于大型污染羽處理,應(yīng)用相對更廣泛。本次研究場地滲濾液產(chǎn)生量少、污染負荷低,前端配套建設(shè)的滲濾液收集單元可將滲濾液統(tǒng)一收集處理,因此PRB墻體形式選用連續(xù)反應(yīng)墻式。
2、結(jié)果與討論
2.1 靜態(tài)批實驗
由于反應(yīng)介質(zhì)復(fù)配比例和反應(yīng)時間對材料去除重金屬能力具有較大影響,本研究采用Fe2O3:CaCO3復(fù)配比例分別為1∶1、2∶1、1∶2、1∶0、0∶1,反應(yīng)時間設(shè)置為12和24h,探究反應(yīng)介質(zhì)的最優(yōu)復(fù)配比例與最佳反應(yīng)時間。
1)反應(yīng)介質(zhì)復(fù)配比例對重金屬處理能力的影響。如圖3所示,當Fe2O3∶CaCO3復(fù)配比例為2∶1和1∶0時,材料對鎳、砷、銻的去除效果最好,鎳、砷的去除率分別高達99%、98%,且已達到修復(fù)目標值0.1、0.05mg·L?1。這表明Fe2O3、CaCO3單一及復(fù)合材料均可有效去除鎳、砷2種重金屬,反應(yīng)機理可能是沉淀、離子交換、吸附、混凝中的1種或多種,反應(yīng)見式(2)~式(3)。
重金屬銻修復(fù)目標值為0.01mg·L?1,實驗組均未達到修復(fù)目標值。但在Fe2O3∶CaCO3復(fù)配比例為2∶1和1∶0時,銻的去除效果更佳,去除率達到50%,溶液中銻的質(zhì)量濃度最低為17.27μg·L?1,已趨近于修復(fù)目標值。相比CaCO3,F(xiàn)e2O3去除鎳、砷、銻能力更優(yōu),而銻的去除效果較差。這可能是由于Fe2O3去除銻時,產(chǎn)生的水解產(chǎn)物水合氧化鐵絡(luò)合吸附銻,使得銻的去除效果不理想。
2)反應(yīng)時間對材料去除重金屬能力的影響。如圖3所示,反應(yīng)時間設(shè)置為12和24h時,F(xiàn)e2O3∶CaCO3復(fù)配材料對砷、鎳的去除效果無明顯影響,表明反應(yīng)12h時體系已基本達到平衡狀態(tài),此后增加反應(yīng)時間也不影響材料對重金屬砷、鎳的去除效果。當Fe2O3∶CaCO3復(fù)配比例為2∶1時,反應(yīng)12h時,鎳和砷的去除率分別為99.86%、98.86%;反應(yīng)24h時,鎳、砷的去除率分別為99.94%、98.98%。
然而,增加反應(yīng)時間對重金屬銻的去除效果有影響但不顯著,隨著反應(yīng)時間由12h增加至24h銻的質(zhì)量濃度降低、去除率略有提升:在Fe2O3∶CaCO3復(fù)配質(zhì)量比為1∶1時,銻的質(zhì)量濃度由37.17μg·L?1降至31.33μg·L?1,銻的去除率25.67%提高至37.33%;在Fe2O3∶CaCO3復(fù)配質(zhì)量比為2∶1時,銻的質(zhì)量濃度由31.37μg·L?1降至26.63μg·L?1,去除率從37.27%提高到46.73%;在Fe2O3∶CaCO3復(fù)配質(zhì)量比為1∶0時,銻的質(zhì)量濃度由21.70μg·L?1降至17.27μg·L?1,去除率從56.60%升至65.47%。
綜上所述,在Fe2O3:CaCO3復(fù)配比例2∶1和1∶0時,反應(yīng)介質(zhì)對砷、鎳、銻等重金屬污染物的去除效果最好??紤]2種材料的可獲得性和經(jīng)濟成本,CaCO3來源廣且價格更低廉,最終確定Fe2O3∶CaCO3復(fù)配比例為2∶1。材料對砷、鎳2種重金屬去除反應(yīng)在12h已基本達到飽和,隨反應(yīng)時間增加重金屬的質(zhì)量濃度不再降低;材料對銻的去除隨反應(yīng)時間增加,重金屬的質(zhì)量濃度逐漸降低;在Fe2O3∶CaCO3復(fù)配比例為2∶1、反應(yīng)時間為12h,材料對鎳、砷、銻的吸附容量分別達到499.31、494.32、18.63mg·kg?1。砷是本項目填埋場滲濾液主要成分,PRB設(shè)計時參照砷的反應(yīng)時間12h。實際工程運行中,同時關(guān)注銻的質(zhì)量濃度變化,確保出水達標。
2.2 動態(tài)柱實驗
在PRB反應(yīng)介質(zhì)篩選及靜態(tài)批實驗基礎(chǔ)上,再通過室內(nèi)PRB動態(tài)柱實驗?zāi)M工程實際狀況,驗證材料修復(fù)效果,同時為工程設(shè)計及施工提供依據(jù)。在PRB動態(tài)柱運行出水穩(wěn)定后,留取出水樣品進行檢測,出水重金屬的質(zhì)量濃度檢測數(shù)據(jù)如圖4。
圖4PRB柱動態(tài)實驗數(shù)據(jù)
由圖4可知,PRB柱運行0、7、14、21、28d時,出水樣品中銻的質(zhì)量濃度分別為0.25、1.78、2.21、4.03、3.67μg·L?1,砷的質(zhì)量濃度分別為3.81、1.1、1.69、6.5、4.08μg·L?1,均遠低于修復(fù)目標值。出水樣品中鎳的質(zhì)量濃度在PRB柱運行0、7、14d分別為1.42、4.86、32.9μg·L?1,低于修復(fù)目標值0.1mg·L?1,但運行21d和28d后出水樣品中鎳的質(zhì)量濃度明顯增高,分別達到326μg·L?1和341μg·L?1,已超出修復(fù)目標值。這說明,重金屬鎳出現(xiàn)穿透,由此計算實際滲濾液處理時,反應(yīng)介質(zhì)對重金屬鎳的飽和吸附容量為0.8mg·kg?1。PRB動態(tài)柱實驗結(jié)果表明材料篩選及靜態(tài)批實驗確定的反應(yīng)介質(zhì)可有效去除固廢填埋場滲濾液中的重金屬,實際運用中需重點關(guān)注重金屬鎳的飽和情況。
2.3 PRB設(shè)計、施工及運行監(jiān)測
1)PRB設(shè)計參數(shù)確定。PRB技術(shù)應(yīng)用于本項目中固廢填埋滲濾液的原位處理,結(jié)合填埋場的結(jié)構(gòu)設(shè)計和前端滲濾液收集單元的施工特點,將PRB置于滲濾液收集池內(nèi),形成“收集池進水段→PRB處理段→收集池出水段”一體化結(jié)構(gòu),實現(xiàn)滲濾液收集與處理的設(shè)計、施工整體性。收集池主要功能是調(diào)節(jié)水質(zhì)水量、暫時存儲滲濾液,滲濾液日平均滲濾液產(chǎn)生量為3.243m3·d?1,設(shè)計滲濾液存儲時間為15d,收集池容量根據(jù)式(4)進行計算。
式中:V為調(diào)節(jié)池容量大??;Q為每天滲濾液產(chǎn)生量,m3·d?1;n為安全系數(shù),取1.5;t為儲水時間,d。
代入數(shù)值計算出收集池容量V=72.968m3??紤]基坑開挖施工安全和難度,收集池深度不宜過大。收集池長度、寬度直接決定滲濾液流速,盡量保證大的匯水面積可以降低流速確保反應(yīng)充分。
PRB反應(yīng)墻體的關(guān)鍵參數(shù)包括深度、寬度、厚度,參數(shù)設(shè)計主要取決于污染物的三維空間分布和地下水特征,直接關(guān)系到工程成本。反應(yīng)墻厚度設(shè)計尤為關(guān)鍵,直接影響污染物去除率,具體計算見式(5)。
式中:B為墻體厚度,cm;v為墻體內(nèi)地下水流速,cm·s?1;t為水力停留時間,s;Fs1為安全系數(shù)。
在實際工程中,為確保處理效果通常原計算結(jié)果需乘以安全系數(shù)Fs1,F(xiàn)s1一般取1.5;水力停留時間由污染物的反應(yīng)速率決定,反應(yīng)速率可通過動態(tài)柱實驗獲得。王照宜的反應(yīng)柱實驗在停留時間24h時,出水中鎘、鎳、銅、鉻等4種重金屬的去除率均超過99.8%;沈前的鋼渣對鉛、鋅、鎘等重金屬吸附實驗中,停留時間達到12h時污染幾乎完全去除;同時,參照靜態(tài)試驗結(jié)果,水力停留時間t理論取值為18h,實際工程的設(shè)計水力停留時間通常為實驗數(shù)據(jù)乘以安全系數(shù)5.5。本次PRB處理對象為固廢填埋場滲濾液,不需要考慮墻體內(nèi)地下水流速而是滲濾液流速,按照滲濾液產(chǎn)生量為3.243m3·d?1,滲濾液收集池的匯水面積(長度7m×深度2m=14m2)進行計算,滲濾液流速為0.232m3·d?1。代入以上數(shù)值計算,PRB反應(yīng)墻墻體厚度為1.433m,實際工程時PRB墻體厚度設(shè)計為1.5m。
2)PRB施工參數(shù)確定。結(jié)合滲濾液收集池和PRB墻體厚度設(shè)計參數(shù),對滲濾液收集池-PRB反應(yīng)墻設(shè)計進行結(jié)構(gòu)設(shè)計,主要設(shè)計參數(shù):收集池設(shè)計深度為2m、設(shè)計長度為7m、設(shè)計寬度為6m;PRB墻體厚度設(shè)計為1.5m,并置于收集池中后段。圖5為滲濾液收集池-PRB反應(yīng)墻結(jié)構(gòu)設(shè)計圖。
圖5PRB反應(yīng)墻結(jié)構(gòu)圖
PRB反應(yīng)墻的施工參數(shù)詳見圖6,具體施工參數(shù)包括:收集池底部為20cm厚水泥砂漿墊層、四周為磚砌體+水泥砂漿抹面結(jié)構(gòu),頂部蓋板采購成品蓋板,蓋板支撐柱采樣磚砌+水泥砂漿抹面,PRB墻體上覆蓋蓋板采用活動蓋板便于反應(yīng)介質(zhì)更換和檢修,進水端、出水端設(shè)置活動孔,作為進水、出水監(jiān)測采樣口。
圖6PRB反應(yīng)墻施工參數(shù)
3)PRB運行監(jiān)測結(jié)果。PRB在工程運行期間,進行污染物監(jiān)測判定PRB對滲濾液的修復(fù)效果,監(jiān)測井一般布設(shè)在PRB上游、下游、兩側(cè)和反應(yīng)墻內(nèi)部。本項目由于填埋場地處山坡,上游及兩側(cè)均為山體無法建井,在下游和內(nèi)部設(shè)置監(jiān)測井,運行初期的監(jiān)測頻率為每月1次,運行穩(wěn)定期和后期的監(jiān)測頻率為每季度1次。下游監(jiān)測井數(shù)據(jù)已采集運行初期施工完成后1~3個月的3批數(shù)據(jù),內(nèi)部監(jiān)測井由于初期滲濾液量極少僅采集到第3個月數(shù)據(jù)。
運行第3個月反應(yīng)墻內(nèi)部監(jiān)測井數(shù)據(jù)表明:重金屬銅、鎳、銻、鉛、鎘、砷、鈷出水的質(zhì)量濃度分別為1.66、1.69、2.6、0.12、0.14、3.6、0.21μg·L?1,均遠低于地下水質(zhì)量標準限值。PRB下游監(jiān)測井數(shù)據(jù)顯示,施工前后關(guān)注污染物濃度無明顯變化,說明PRB施工對周邊地下水未造成二次污染。PRB施工運行監(jiān)測的結(jié)果,驗證了所選反應(yīng)介質(zhì)對工程實際固廢填埋滲濾液的處理效果,以及動態(tài)柱實驗中確定的設(shè)計參數(shù)科學(xué)合理、可行有效。
3、結(jié)論
1)滲透性反應(yīng)墻技術(shù)適用于固廢填埋場滲濾液的原位處理。在重金屬污染土壤安全填埋場建設(shè)連續(xù)反應(yīng)墻式PRB,墻體厚度為1.5m,填充質(zhì)量比為2∶1的赤鐵礦、石灰石。工程運行初期填埋場滲濾液修復(fù)達標,證明了PRB技術(shù)運用于固廢填埋場滲濾液原位處理的可行性和效果。
2)滲透性反應(yīng)墻技術(shù)處理固廢填埋場滲濾液具備更優(yōu)良的經(jīng)濟適用性。根據(jù)本工程應(yīng)用的成本測算,采用外運處置、建設(shè)場內(nèi)污水處理站、PRB的建設(shè)成本分別為5、35和15萬,5年運行成本分別為60、30和30萬,10年運行成本分別為120、60和60萬,PRB技術(shù)綜合效益更高。
3)滲透性反應(yīng)墻技術(shù)處理固廢填埋場滲濾液具備更好的綠色可持續(xù)性。相較于場外處理、建立獨立污水處理站,采用PRB技術(shù)原位處理滲濾液可降低能源供給、減少設(shè)備排放、優(yōu)化空間利用。
4)滲透性反應(yīng)墻技術(shù)在污染修復(fù)領(lǐng)域具備廣闊的運行前景。固定化/穩(wěn)定化聯(lián)合填埋技術(shù)常用于土壤重金屬污染修復(fù)領(lǐng)域,采用PRB技術(shù)處理固廢填埋場滲濾液,拓寬了該技術(shù)在污染修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用。
廣東建樹環(huán)??萍加邢薰臼且患覍I(yè)從事工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理和環(huán)境修復(fù)的環(huán)保設(shè)備研發(fā)與銷售服務(wù)的企業(yè)。為工業(yè)企業(yè)和市政工程等項目提供工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理、有機廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設(shè)計”、“工程承包”、“設(shè)備采購”、“安裝調(diào)試”、“耗材銷售”、“運營管理”、“環(huán)評辦理”等環(huán)節(jié)提供專業(yè)的差異化服務(wù),聯(lián)系電話:135 5665 1700。