循環(huán)冷卻水在工業(yè)用水中占比較高,特別是石油化工、電力、鋼鐵、冶金等行業(yè)循環(huán)冷卻水的用量占其用水總量的50%~90%。原水中含鹽,鈣、鎂等離子會(huì)導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)腐蝕、結(jié)垢等問(wèn)題。循環(huán)冷卻水濃縮到一定倍數(shù)(通常為2.5~3倍)必須排出一定的濃水,并補(bǔ)充新水。濃水即為循環(huán)冷卻水排污水,由于水量大,必須經(jīng)過(guò)除硬脫鹽系統(tǒng)凈化后,再返還循環(huán)冷卻水池補(bǔ)水。
目前除硬脫鹽系統(tǒng)主要處理工藝有:超濾+反滲透法,納濾(脫鹽),電滲析、電吸附(脫鹽);離子交換樹脂法(除硬);藥劑軟化法(投加化學(xué)藥劑除硬)等。
地表水用作循環(huán)冷卻水,除含鹽外,還含有一定的有機(jī)物,因此在經(jīng)過(guò)濃縮后會(huì)引起排污水COD超標(biāo)。為防止設(shè)備、管道等受鹽分腐蝕,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)經(jīng)常采用含有磷的緩蝕劑,因此排污水中總磷濃度也偏高。
為保障除硬脫鹽系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行并延長(zhǎng)使用壽命,通常會(huì)對(duì)排污水進(jìn)行針對(duì)性的強(qiáng)化預(yù)處理,目前主要做法有:混凝澄清(投加除磷劑除磷,投加石灰、燒堿、純堿除硬度);投加藥劑(投加氧化劑去除有機(jī)物或殺菌,投加還原劑還原氧化性殺菌劑,投加阻垢劑延緩系統(tǒng)的結(jié)垢等)。在降解有機(jī)物、防止微生物滋生污染方面,目前的預(yù)處理工藝還有所欠缺。
為此,針對(duì)有機(jī)物和TP含量較高的循環(huán)冷卻水排污水,開展了高密度沉淀池、臭氧催化氧化以及曝氣生物濾池(BAF)組合工藝高效降解有機(jī)物和去除TP的研究及實(shí)踐,取得了較好的效果,可供類似項(xiàng)目參考。
1、廢水水量、水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
某熱電聯(lián)產(chǎn)有限公司(熱電廠與聚酯切片-滌綸聯(lián)產(chǎn))以地表水作為循環(huán)水的來(lái)源,循環(huán)冷卻水排污水主要污染物為有機(jī)物、總磷及硬度等,具有水量大、難以生化處理等特點(diǎn)。設(shè)計(jì)水量為890m3/h,污水經(jīng)預(yù)處理后,除總硬度要求達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)外,其余水質(zhì)指標(biāo)需達(dá)到《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572—2015)中新建企業(yè)直接排放限值,達(dá)標(biāo)后再進(jìn)入雙膜系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽處理。
設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
2、處理工藝
2.1 工藝流程
由于循環(huán)冷卻水排污水中存在有機(jī)物,碳酸鹽硬度及總磷較高,因此采用循環(huán)冷卻水排污水→排污水調(diào)節(jié)池→高密度沉淀池→臭氧催化氧化池→氧化穩(wěn)定池→BAF→回用調(diào)節(jié)池的強(qiáng)化預(yù)處理工藝(見(jiàn)圖1),處理后總硬度達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022),其余水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572—2015)中新建企業(yè)直接排放限值要求,達(dá)標(biāo)后進(jìn)入雙膜回用處理系統(tǒng)。
高密度沉淀池采用燒堿(氫氧化鈉)軟化并投加絮凝劑降低總硬度、TP和SS,pH控制在8左右。循環(huán)冷卻水排污水在調(diào)節(jié)池中均質(zhì)均量后,經(jīng)泵提升進(jìn)入高密度沉淀池,通過(guò)投加藥劑進(jìn)行混凝反應(yīng)沉淀,降低水中總硬度、TP,并削減水中的膠體物質(zhì)和SS。
污水經(jīng)高密度沉淀池去除總硬度、TP和SS后,進(jìn)入臭氧催化氧化池。臭氧催化氧化具有很強(qiáng)的氧化還原效果,能加快氧化反應(yīng)的進(jìn)行,從而達(dá)到分解和降低有害物質(zhì)的目的。溶解于水中的臭氧直接或在催化劑作用下產(chǎn)生羥基自由基與水中有機(jī)物反應(yīng),對(duì)有機(jī)物進(jìn)行氧化或部分氧化,出水自流進(jìn)入氧化穩(wěn)定池,待污水中的氧化劑分解后自流進(jìn)入BAF,進(jìn)一步進(jìn)行生物處理。
BAF用來(lái)處理經(jīng)臭氧催化氧化處理后的廢水,附著的微生物通過(guò)吸附截留和氧化分解作用對(duì)有機(jī)物進(jìn)行降解,處理出水效果好、抗負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)、氧傳輸效率高、水質(zhì)穩(wěn)定。BAF出水自流進(jìn)入回用調(diào)節(jié)池,達(dá)標(biāo)后進(jìn)入“雙膜”(超濾-反滲透)回用處理系統(tǒng)。
臭氧催化氧化池和BAF均需要定期清洗(水洗、氣洗、氣水聯(lián)合反沖洗),分別排除過(guò)濾黏泥、臭氧殺菌產(chǎn)生的黏泥和生化處理的剩余污泥,系統(tǒng)設(shè)置反洗排水池,臭氧催化氧化池和BAF反洗排水自流進(jìn)入反洗排水池,經(jīng)泵提升排至高密度沉淀池進(jìn)水端進(jìn)行循環(huán)處理。
高密度沉淀池產(chǎn)生的污泥經(jīng)污泥提升泵提升進(jìn)入污泥濃縮池,濃縮后的泥水混合物經(jīng)螺桿泵提升進(jìn)入疊螺機(jī)脫水,脫水后的污泥進(jìn)入企業(yè)自身熱電廠內(nèi)部進(jìn)行焚燒處理。
2.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
①循環(huán)水排水調(diào)節(jié)池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為2223m3,停留時(shí)間為2.5h。配備污水提升泵3臺(tái)(2用1備),流量450m3/h,揚(yáng)程110kPa,功率30kW,將循環(huán)冷卻水排污水調(diào)節(jié)池的水提升至高密度沉淀池;雙曲面攪拌機(jī)2臺(tái),功率7.5kW,葉輪直徑2.8m;設(shè)超聲波液位計(jì)1臺(tái)。
②高密度沉淀池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),2座并聯(lián)運(yùn)行,表面負(fù)荷3.36m3(/m2·h)。配備反應(yīng)器2臺(tái),規(guī)格?3.5m×4.5m;快速混合器2臺(tái),功率7.5kW,用于反應(yīng)區(qū)攪拌;中心傳動(dòng)刮泥機(jī)2臺(tái),直徑13m,功率0.75kW,將沉淀池底部周邊污泥刮至中間,便于排泥;斜管及支架265.2m2,斜管斜長(zhǎng)1m,內(nèi)切圓直徑?60mm,有助于提高表面負(fù)荷率;污泥泵4臺(tái)(兩兩互備),流量30m3/h,揚(yáng)程150kPa,功率3kW,通過(guò)污泥回流保持穩(wěn)定的懸浮污泥層,有助于提高表面負(fù)荷率;泥位計(jì)2臺(tái)。配備加藥系統(tǒng)3套,分別投加堿、PAC和PAM。
③臭氧催化氧化池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),8座并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸為6m×6m×6.5m,催化劑為粒徑?3~5mm的非均相金屬離子基負(fù)載型,填充高度3.09m,總有效容積890m3,總表觀停留時(shí)間1h,濾速3.09m/h。臭氧投加量為60mg/L。采用氣水聯(lián)合沖洗,反洗水由反洗供水泵提供,反沖洗后的水排入反洗排水池;反洗空氣采用廠內(nèi)壓縮風(fēng);氣沖洗強(qiáng)度為40m3(/m2·h),水沖洗強(qiáng)度為20m3(/m2·h);單座反沖洗氣量為24m3/min,單池反沖洗水量為720m3/h,單池1次反沖理論上全部置換水量為216m3,則該反沖洗強(qiáng)度下需要水沖洗18min。
④氧化穩(wěn)定池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積849.6m3,停留時(shí)間0.95h。為防止殘留臭氧對(duì)后續(xù)BAF產(chǎn)生殺菌的不利影響,在穩(wěn)定氧化池內(nèi)設(shè)置曝氣攪拌,加快殘留臭氧的分解。設(shè)計(jì)曝氣強(qiáng)度為0.6m3(/m3·h),曝氣量為8.5m3/min。
⑤BAF
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),8座并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸為6m×6m×6.5m。采用粒徑為?5~8mm的多孔高效填料,填充高度為3.09m,總有效容積為890m3,總表觀停留時(shí)間為1h,濾速為3.09m/h。采用氣水聯(lián)合反洗,反洗水由反洗供水泵提供,反沖洗后的水排入反洗排水池;反洗空氣采用廠內(nèi)壓縮風(fēng);氣沖洗強(qiáng)度為40m3(/m2·h),水沖洗強(qiáng)度為20m3(/m2·h);單座反沖洗氣量為24m3/min,單池反沖洗水量為720m3/h,單池1次反沖理論上全部置換水量為216m3,則在該反沖洗強(qiáng)度下需要水沖洗18min。
⑥回用調(diào)節(jié)池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為1039.5m3,停留時(shí)間為1.168h。配備反洗供水泵3臺(tái)(2用1備),流量360m3/h,揚(yáng)程200kPa,功率37kW,用于臭氧催化氧化池和BAF的反沖洗。
⑦反洗排水池
臭氧催化氧化池和BAF瞬時(shí)反沖洗排水量大,因此建設(shè)反洗排水池用于收集反沖洗排水。反洗排水池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池容為479.7m3。配備反洗排污水提升泵2臺(tái)(1用1備),流量360m3/h,揚(yáng)程105kPa,功率22kW,將反洗排水池的水提升至高密度沉淀池。
⑧污泥濃縮池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),2座直徑8m濃縮池并聯(lián)運(yùn)行,污泥固體負(fù)荷為42.52kg/(m2·d)。配備中心傳動(dòng)刮泥機(jī)2臺(tái),直徑8m,功率0.55kW;集水堰板50m,板高300mm。污泥脫水處理系統(tǒng)1套。污泥量估算:絕干污泥為0.2kg/m3,干污泥量為4.272t/d,濕污泥量為213.6m3/d(濃縮污泥含水率98%)。以脫水污泥含水率80%計(jì),則脫水后干污泥量為21.36t/d。
3、運(yùn)行調(diào)試
3.1 調(diào)試重點(diǎn)、難點(diǎn)
調(diào)試重點(diǎn)、難點(diǎn):①對(duì)高密度沉淀池加藥量和污泥回流比的控制,需達(dá)到混凝沉淀效果最佳,同時(shí)兼具經(jīng)濟(jì)性;②合理調(diào)控臭氧催化氧化池和BAF的運(yùn)行周期,與整個(gè)污水處理工況適配。臭氧催化氧化池和BAF并聯(lián)運(yùn)行,組數(shù)較多,控制閥較多,在自控設(shè)計(jì)過(guò)程中需合理安排正常運(yùn)行、反沖水洗、氣洗、氣水聯(lián)合反沖洗的時(shí)序。
臭氧催化氧化池過(guò)程控制要求見(jiàn)表2。BAF過(guò)程控制要求與臭氧催化氧化池的不同之處在于少一路進(jìn)氣氣動(dòng)閥門操作,其余均相同。
臭氧催化氧化池和BAF運(yùn)行方式均為:正常運(yùn)行→氣洗→氣水聯(lián)合反沖洗→水反沖洗(此循環(huán)為一個(gè)周期),每個(gè)周期暫設(shè)定為3d(根據(jù)實(shí)際使用情況調(diào)整,程序設(shè)定可調(diào)),其中清洗時(shí)間(根據(jù)實(shí)際使用情況調(diào)整,程序設(shè)定可調(diào))依次分別暫定為:氣洗5min,氣水聯(lián)合反沖洗5min,水反沖洗10min。
3.2 問(wèn)題分析及解決對(duì)策
調(diào)試運(yùn)行過(guò)程中局部反沖洗劇烈,BAF出現(xiàn)“跑料”現(xiàn)象,分析原因主要有:①單格濾池跨度達(dá)到6m,而未設(shè)置反沖洗均勻布水裝置,當(dāng)跨度較小時(shí)(一般為3~4m以下),設(shè)置反沖洗均勻布水裝置與否影響不大,但當(dāng)跨度增大時(shí),其不利影響顯現(xiàn);②為了保證濾板的強(qiáng)度,在其下方設(shè)置了支撐梁,跨度較大時(shí)支撐梁高度相應(yīng)偏高,干擾了布水的均勻性。針對(duì)這些不足,一方面通過(guò)適當(dāng)減少反沖洗水量,另一方面在收水渠處設(shè)置濾網(wǎng)攔截濾料,進(jìn)而降低不利影響,從而有效解決運(yùn)行中的問(wèn)題。
4、處理效果
該項(xiàng)目于2023年8月完成調(diào)試并正式投入運(yùn)營(yíng),一直運(yùn)行穩(wěn)定。取2023年9月—2024年8月的水質(zhì)監(jiān)測(cè)平均數(shù)據(jù),分析各主要處理單元的處理效果(見(jiàn)表3)。運(yùn)行過(guò)程中平均水量約816m3/h。
由表3可知,預(yù)處理后總硬度達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022),COD和TP穩(wěn)定達(dá)到《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572—2015)中新建企業(yè)直接排放限值要求。
5、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
該工程總投資約6650萬(wàn)元,其中土建投資1800萬(wàn)元,工藝設(shè)備及管道材料等3700萬(wàn)元,電氣自控及線纜等350萬(wàn)元,施工安裝800萬(wàn)元。
日常直接運(yùn)行費(fèi)用主要為電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi),合計(jì)約1.45元/m3,其中電費(fèi)0.93元/m3、藥劑費(fèi)0.45元/m3、人工費(fèi)0.07元/m3。污水處理直接運(yùn)行費(fèi)用遠(yuǎn)低于該園區(qū)的供水水價(jià)(3.62元/m3),企業(yè)獲取較大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),也降低了企業(yè)和園區(qū)污水排放總量。
6、結(jié)語(yǔ)
采用高密度沉淀池/臭氧催化氧化池/BAF組合工藝強(qiáng)化預(yù)處理循環(huán)冷卻水排污水,能有效降低COD、TP、總硬度指標(biāo),COD和TP達(dá)到《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572—2015)中新建企業(yè)直接排放限值,總硬度達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022),再進(jìn)入“雙膜”系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽處理,脫鹽后的水再返回循環(huán)冷卻水池作為補(bǔ)水。
經(jīng)過(guò)該工藝處理后,對(duì)循環(huán)冷卻水排污水的COD平均去除率為58.96%,TP平均去除率為83.24%,總硬度平均去除率為47.1%。
采用高密度沉淀池、臭氧催化氧化池以及BAF組合工藝處理循環(huán)冷卻水排污水的預(yù)處理成本為1.45元/m3,若園區(qū)補(bǔ)充新水,則供水水價(jià)為3.62元/m3,可見(jiàn),通過(guò)回用預(yù)處理后的排污水,有利于減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)投入,符合國(guó)家“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水政策。
廣東建樹環(huán)??萍加邢薰臼且患覍I(yè)從事工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理和環(huán)境修復(fù)的環(huán)保設(shè)備研發(fā)與銷售服務(wù)的企業(yè)。為工業(yè)企業(yè)和市政工程等項(xiàng)目提供工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理、有機(jī)廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設(shè)計(jì)”、“工程承包”、“設(shè)備采購(gòu)”、“安裝調(diào)試”、“耗材銷售”、“運(yùn)營(yíng)管理”、“環(huán)評(píng)辦理”等環(huán)節(jié)提供專業(yè)的差異化服務(wù),聯(lián)系電話:135 5665 1700。